7月6日,科技日报记者从中石化江汉油田获悉,该油田部署在兴隆气田长兴组礁滩的首口开发井兴隆1-1井,日前完井测试,获得57.32万立方米/天高产工业气流,大大提振兴隆气田开发信心。
兴隆气田长兴组生物礁滩气藏是典型“小而肥”气藏,其储层非均质性强、储量规模小,且气藏高含硫,这些都为效益开发带来严峻挑战。去年10月,兴隆1-1井正式开钻,旨在有效动用兴隆1井区探明储量。
10年“蛰伏”信心更坚定
自2010年兴隆1井测试获51.7万立方米/天高产工业气流后,兴隆气田开发一直处于“沉寂”阶段。
“兴隆气田是‘小土豆’状的小型礁滩,又是高含硫,对工具工艺要求都高。”江汉油田页岩气管理部副经理陆亚秋表示,气田开发难点有目共睹。
困难重重,科研人员却充满信心。“兴隆1井实钻证实了该区块的开发潜力。”陆亚秋介绍,开江-梁平陆棚两侧台缘相带是孕育二三叠系礁滩优质储层的摇篮,具有相同沉积背景的元坝气田、普光气田都是酸性气藏产气大户,邻区中石油重庆气矿也在此地斩获多口百万方高产工业气流井。
科研人员通过四轮联合攻关,逐步深化、细化气藏地质认识,明确礁滩优质储层分布范围,落实气藏可动用储量。参考普光、元坝气田开发经验,制定合理开发技术政策,优化部署方案,同时根据高含硫气藏特征,调研国内外先进技术,完善钻井和采气工艺等。
最终,兴隆气田长兴气藏开发方案顺利通过审查。2021年,该油田部署兴隆1-1井,为降低安全风险,兴隆1-1井靶前位移长达3.4公里,为目前川东北靶前位移最大的井。
地下3.4公里外找准“入口 ”
优质储层是“靶”,找准入靶位置是核心,而3.4公里的靶前距成为“拦路虎”。
“大位移井我们没有经验,感觉就像在地下‘盲打’。”江汉油田勘探开发研究院天然气开发所书记康红表示,以往直井钻完后直接进入水平段,入靶相对简单,靶前距长相当于给“准头”蒙上一层纱,找准靶点很难。
此外,地震标志层不强、岩性界面和测井响应特征不明显,导致长兴气藏组识别难度大,对进入水平段A靶靶点判定有一定影响。
科研人员借鉴成熟经验,首次使用元素录井技术,变“摸着打”为“看着打”。“长兴气藏组是白云岩富含镁元素,灰岩主要是钙元素,以元素含量差别,精准卡层、入靶。”康红说。
结合实钻地层产状及地震资料,科研人员深化不同相带长兴气藏组顶界面认识,进一步精修目的层地质导向模型,在模型中标注钻头位置与导向关键点,明确进入A靶优劣判别标准,提前计算入靶路径及进尺等,优化指导钻井工程顺利施工。
通过认真核准基础资料,反复论证验算,决定将井斜控制在84.0度探A靶点井深。
在“甜点层”中精准穿行
不到40米厚的“甜点层”,礁滩小、储层横向变化快,在430米长的目的层精准穿行并非易事。
“水平段不敢打快,每天只打四五十米。”江汉油田勘探开发研究院现场地质导向技术骨干高岸华说。
由页岩气管理部牵头,江汉油田采气一厂联合该油田研究院等单位组成地质导向小组,每天碰头会诊,动态调整钻井导向。穿行70米到100米后,气测显示越来越弱、突然没了。
“难道认识不准、轨迹设计有问题?”一般认为,这个位置是从礁边缘到礁主体部位,显示应该越来越强,所有人心里咯噔一下。
带着担忧,科研人员深化储层精细雕刻,利用0VT域解释资料,重新加紧解释分析,并借助最大振幅敏感属性,为生物礁优质储层“拍高清照”。“之前认为中心部位的地方存在一个礁间差储层过渡带,这也解释了气测显示为什么会变弱。”高岸华说。
除给科研人员吃下“定心丸”,对储层的再认识为后期钻井轨迹控制提供理论支撑。地质导向小组根据随钻测井曲线跟踪及模型计算,准确控制井眼轨迹在目的层内穿行,最终该井有效储层穿行率达88.5%,测井解释气层380.5米。
为确保安全高效试气,江汉油田采气一厂与该油田石油工程技术研究院一起制定试气方案,加强压力、产量等监控,提前制定复杂情况应对措施,保障现场试气安全。该井测试获气,进一步坚定常规气稳产上产信心,接下来将全力建设兴隆气田储量价值化“模范试点”。(科技日报记者 吴纯新 通讯员 夏梅 刘宇琦 张文娟)